導(dǎo)讀:7月12日,一部裂解裝置Ⅱ氣分丙烯塔頂回流“巨型”冷卻器經(jīng)歷換芯后成功投用。
導(dǎo)讀:7月12日,安慶石化煉油一部裂解裝置Ⅱ氣分丙烯塔頂回流“巨型”冷卻器經(jīng)歷換芯后成功投用,換芯冷卻器投用后Ⅱ氣分每天加工液化氣達(dá)700噸,提高了產(chǎn)能效率,日產(chǎn)丙烯近230噸,收益達(dá)200多萬元。
丙烯塔頂回流冷卻器直徑為1800毫米,體積龐大,它的作用是將塔頂出來的氣相丙烯冷凝變成液相后進(jìn)入回流罐,再經(jīng)泵抽出,一路作為產(chǎn)品出裝置,一路作為冷回流控制塔頂溫度。因而在維持丙烯塔正常操作和保證高附加值產(chǎn)品丙烯質(zhì)量和產(chǎn)量中,頂回流冷卻器起著舉足輕重的作用。
6月底,崗位人員在盯表中發(fā)現(xiàn)丙烯塔頂回流冷卻器E707/3、4兩組循環(huán)水冷后溫度出現(xiàn)異常偏高,經(jīng)現(xiàn)場對循環(huán)水回水排凝氣量檢查,確認(rèn)兩組冷卻器出現(xiàn)內(nèi)漏。為防止事態(tài)進(jìn)一步惡化,技術(shù)人員適當(dāng)降低丙烯塔頂壓力,降低裝置加工負(fù)荷,并要求崗位人員加強監(jiān)控,做好漏量突然增大事故預(yù)案設(shè)想。
為摘除制約裝置運行“瓶頸”,保證裝置后續(xù)生產(chǎn)強勁有力,針對冷凝器管束腐蝕嚴(yán)重,煉油一部經(jīng)研究決定對丙烯塔頂回流冷卻器管束實施換芯處理。隨后,技術(shù)人員加班加點制定出《E707/3、4內(nèi)漏檢修工藝處理方案》,并組織崗位人員學(xué)習(xí),以保證冷凝器切出系統(tǒng)檢修期間Ⅱ氣分能維持正常生產(chǎn)。
7月7日,在新的管束抵達(dá)現(xiàn)場后,技術(shù)人員何承儉帶領(lǐng)崗位人員將Ⅱ氣分來料液化氣改部分至Ⅰ氣分,維持進(jìn)料量每小時在20噸左右,保持低負(fù)荷生產(chǎn),避免對另外兩組冷凝器產(chǎn)生過重負(fù)擔(dān)。隨后該部人員緩慢關(guān)閉冷凝器E707/3、4進(jìn)出口閥,將冷凝器切出系統(tǒng),并一氣呵成地完成了冷凝器退烴、撤壓、加盲板氮氣置換工作。次日,在烴含量分析小于0.5%時順利交付檢修。
為保證檢修進(jìn)度按照節(jié)點穩(wěn)步推進(jìn),該部積極做好環(huán)境危害分析,制定危險防范控制措施,落實專人監(jiān)護,并全程跟進(jìn),主動掌握檢修現(xiàn)場手情況,保證現(xiàn)場問題及時得到解決,促進(jìn)檢修有序進(jìn)行。
7月12日,更換了管束的冷凝器,裝水打壓合格后,開始井井有條地回裝冷卻器浮頭和連接進(jìn)出口管線。當(dāng)晚18時,經(jīng)氮氣氣密實驗合格后,技術(shù)人員帶領(lǐng)崗位人員“馬不停蹄”地對盲板進(jìn)行掉向,并打開冷凝器入口閥門,引烴置換趕空氣。隨后,裝置人員打通系統(tǒng)流程,調(diào)節(jié)熱旁通調(diào)節(jié)閥,調(diào)整丙烯塔操作,恢復(fù)Ⅱ氣分加工量,并與當(dāng)晚20時成功產(chǎn)出合格丙烯。(陳莉)
丙烯塔頂回流冷卻器直徑為1800毫米,體積龐大,它的作用是將塔頂出來的氣相丙烯冷凝變成液相后進(jìn)入回流罐,再經(jīng)泵抽出,一路作為產(chǎn)品出裝置,一路作為冷回流控制塔頂溫度。因而在維持丙烯塔正常操作和保證高附加值產(chǎn)品丙烯質(zhì)量和產(chǎn)量中,頂回流冷卻器起著舉足輕重的作用。
6月底,崗位人員在盯表中發(fā)現(xiàn)丙烯塔頂回流冷卻器E707/3、4兩組循環(huán)水冷后溫度出現(xiàn)異常偏高,經(jīng)現(xiàn)場對循環(huán)水回水排凝氣量檢查,確認(rèn)兩組冷卻器出現(xiàn)內(nèi)漏。為防止事態(tài)進(jìn)一步惡化,技術(shù)人員適當(dāng)降低丙烯塔頂壓力,降低裝置加工負(fù)荷,并要求崗位人員加強監(jiān)控,做好漏量突然增大事故預(yù)案設(shè)想。
為摘除制約裝置運行“瓶頸”,保證裝置后續(xù)生產(chǎn)強勁有力,針對冷凝器管束腐蝕嚴(yán)重,煉油一部經(jīng)研究決定對丙烯塔頂回流冷卻器管束實施換芯處理。隨后,技術(shù)人員加班加點制定出《E707/3、4內(nèi)漏檢修工藝處理方案》,并組織崗位人員學(xué)習(xí),以保證冷凝器切出系統(tǒng)檢修期間Ⅱ氣分能維持正常生產(chǎn)。
7月7日,在新的管束抵達(dá)現(xiàn)場后,技術(shù)人員何承儉帶領(lǐng)崗位人員將Ⅱ氣分來料液化氣改部分至Ⅰ氣分,維持進(jìn)料量每小時在20噸左右,保持低負(fù)荷生產(chǎn),避免對另外兩組冷凝器產(chǎn)生過重負(fù)擔(dān)。隨后該部人員緩慢關(guān)閉冷凝器E707/3、4進(jìn)出口閥,將冷凝器切出系統(tǒng),并一氣呵成地完成了冷凝器退烴、撤壓、加盲板氮氣置換工作。次日,在烴含量分析小于0.5%時順利交付檢修。
為保證檢修進(jìn)度按照節(jié)點穩(wěn)步推進(jìn),該部積極做好環(huán)境危害分析,制定危險防范控制措施,落實專人監(jiān)護,并全程跟進(jìn),主動掌握檢修現(xiàn)場手情況,保證現(xiàn)場問題及時得到解決,促進(jìn)檢修有序進(jìn)行。
7月12日,更換了管束的冷凝器,裝水打壓合格后,開始井井有條地回裝冷卻器浮頭和連接進(jìn)出口管線。當(dāng)晚18時,經(jīng)氮氣氣密實驗合格后,技術(shù)人員帶領(lǐng)崗位人員“馬不停蹄”地對盲板進(jìn)行掉向,并打開冷凝器入口閥門,引烴置換趕空氣。隨后,裝置人員打通系統(tǒng)流程,調(diào)節(jié)熱旁通調(diào)節(jié)閥,調(diào)整丙烯塔操作,恢復(fù)Ⅱ氣分加工量,并與當(dāng)晚20時成功產(chǎn)出合格丙烯。(陳莉)
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